從今年三月份完成至今, 通過對(duì)某廠j1116型壓鑄機(jī)plc電氣控制系統(tǒng)的全面改造。經(jīng)過在線實(shí)踐運(yùn)行,證明達(dá)到機(jī)床控制要求,線路簡(jiǎn)單,操作更加靈活方便,運(yùn)行穩(wěn)定可靠,原有電氣故障不復(fù)存在改造系統(tǒng)的性能價(jià)格比優(yōu)越,對(duì)同類設(shè)備的技術(shù)改造有著較高的推廣應(yīng)用價(jià)值。
1引言
系采用從日本光洋電子工業(yè)株式會(huì)社引進(jìn)的sr-20可編程序控制器。使用pc軟件直接控制主機(jī)工作。設(shè)備投運(yùn)初期, 原由某壓鑄機(jī)廠生產(chǎn)的j1116型臥式冷室壓鑄機(jī)。表示了plc技術(shù)的穩(wěn)定性和靈活性。但歷經(jīng)十年余后,現(xiàn)在出現(xiàn)電氣故障率較高、出現(xiàn)故障后難以查找的設(shè)備生命周期晚期問題。諸如:有時(shí)機(jī)床沒有開型動(dòng)作,電子尺記數(shù)誤差大,集中潤(rùn)滑系統(tǒng)順序控制不太合理等等現(xiàn)象。針對(duì)3#j1116型臥式冷室壓鑄機(jī)的具體情況,決定對(duì)其電氣局部進(jìn)行全面改造的方案。將plc控制技術(shù)與現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)相結(jié)合,全面提高壓鑄機(jī)的自動(dòng)化水平,使其性能更可靠更安全的運(yùn)行。
2系統(tǒng)改造設(shè)計(jì)
2.1系統(tǒng)配置及選型
結(jié)合plc輸入、輸出端子數(shù)的分配情況, 根據(jù)壓鑄機(jī)的過程控制系統(tǒng)特點(diǎn)的需求。以及可編程序控制器的性能價(jià)格比的綜合因素考慮。首選的plc型號(hào)為歐姆龍cpm2ae-60cdr-a具有價(jià)格低廉,結(jié)構(gòu)緊湊的特性之外,還具有同步控制,高速處置包括50m快速響應(yīng)輸入,更短的掃描周期(0.64ms/ld和1m定時(shí)器,高速計(jì)數(shù)器,這在很大水平上提高了壓鑄機(jī)的生產(chǎn)效率。而rs232端口能方便地連接可編程終端,確認(rèn)操作環(huán)境和調(diào)試時(shí)能實(shí)現(xiàn)可視化。此外它還具有時(shí)鐘(rtc型,compobus/i/o鏈接功能,pid功能,模擬量控制功能(mad模塊提供)溫度控制功能(ts模塊提供)等等。
2.2工藝和程序流程
都需要支配箱上的開關(guān)進(jìn)行操作, j1116型臥式冷室壓鑄機(jī)適用于壓鑄鋁、鋅、鎂等中小型鑄件。主要由機(jī)身、合型、壓射、液壓、電氣、冷卻和潤(rùn)滑等部分組成。本機(jī)具有手動(dòng)調(diào)整和聯(lián)動(dòng)兩種工作制。前者即機(jī)器的每一動(dòng)作。一般用于壓鑄機(jī)的試車和調(diào)整,不適于日常生產(chǎn)。而后者是一種半自動(dòng)順序控制工作,直接用于壓鑄機(jī)的正常生產(chǎn)。但是根據(jù)具體壓鑄工藝的需求本機(jī)有三種程序選擇。
2.3實(shí)施方案及問題的解決
且因原sr-20型plc輸入端口為38點(diǎn), 由于歐姆龍cpm2ae型plci/o定義號(hào)分配(十二進(jìn)制)與光洋sr-20型plci/o定義號(hào)分配(八進(jìn)制)不同。現(xiàn)選歐姆龍plc輸入端口是36點(diǎn),故將原調(diào)整模具開度大小的4個(gè)輸入接點(diǎn)和2個(gè)輸出接點(diǎn)刪除不用。以節(jié)省i/o點(diǎn)數(shù),且能很好地滿足壓鑄機(jī)正常工作的要求。由于輸入/輸出參數(shù)較多,故其硬件圖省略。
及調(diào)試程序。再把新的壓鑄機(jī)程序灌入omron可編程序控制器ram區(qū)。而plc外圍線路及配電柜內(nèi)其他線路重新布線。完成后實(shí)驗(yàn)、調(diào)試效果理想。針對(duì)以前電氣故障問題所做的軟硬件具體改動(dòng)局部如下: 利用omron3.1軟件版本順序?qū)⑿碌奶菪螆D寫入。通過上位pc機(jī)監(jiān)控。
1開檔調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu):為了滿足不同模具壓型厚度的需要而設(shè)置的該機(jī)構(gòu)是由電機(jī)、減速器齒輪副及拉杠螺母等組成。而先前是利用plc順序控制的
完全可通過利用一般的電動(dòng)機(jī)正反轉(zhuǎn)控制線路, 通過分析認(rèn)為。即可實(shí)現(xiàn)此功能,另外也可節(jié)省i/o點(diǎn)數(shù),以滿足系統(tǒng)配置的需求。
經(jīng)過分配器分送至各潤(rùn)滑點(diǎn)。對(duì)保養(yǎng)機(jī)床, 2潤(rùn)滑系統(tǒng):壓鑄機(jī)是采用集中潤(rùn)滑系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)機(jī)床的潤(rùn)滑。由潤(rùn)滑油泵。延長(zhǎng)其機(jī)械壽命有著至關(guān)重要的作用。有兩種潤(rùn)滑方式:手動(dòng)潤(rùn)滑和自動(dòng)潤(rùn)滑。通過分析認(rèn)為原j1116壓鑄機(jī)順序中自動(dòng)潤(rùn)滑次數(shù)和時(shí)間設(shè)置的不合理,導(dǎo)致壓鑄機(jī)機(jī)械各部分磨塤嚴(yán)重的重要原因之一?,F(xiàn)順序設(shè)定為機(jī)器每循環(huán)20次,實(shí)現(xiàn)一次潤(rùn)滑,時(shí)間為40通過實(shí)驗(yàn)及生產(chǎn),可完全達(dá)到要求,且潤(rùn)滑效果明顯。
使操作者更能直觀地了解機(jī)器的運(yùn)行狀態(tài)。也使電氣維修人員方便地判斷一般故障所在從而提高了壓鑄機(jī)自動(dòng)化的操作水平, 3增設(shè)了模擬屏顯示功能。通過發(fā)光二極管和plc輸入、輸出相聯(lián)的原理。主要反映機(jī)器工作時(shí)主要部位的電磁閥和接近開關(guān)的動(dòng)作情況。使操作更加人性化和簡(jiǎn)約化。
3結(jié)束語